“这也太方便了!”张师傅亲自上手操作了一遍,兴奋地说道,“之前拆3个部件要20分钟,现在5分钟就搞定了,还不用怕拆坏部件。这个专用工具包也很实用,软毛刷清理残渣很干净,清洁剂也没有异味,用着放心。”
李老板则反复观看了清洁短视频,点头称赞道:“这个视频做得好,关键步骤都标出来了,我们店里的员工就算没经过专业培训,看几遍也能学会。以后清洁设备再也不用耽误生产了。”
为了精准统计优化效果,苏晚记录了两位老板清洁操作的时间:张师傅优化前清洁耗时22分钟,优化后耗时4.5分钟;李老板优化前耗时19分钟,优化后耗时5.2分钟。综合计算,用户清洁效率提升了75%,完全达到了预期目标。测试过程中,设备的识别精度也没有因为多次拆卸安装受到影响,连续检测30组样本,误差率稳定在1.8%以内。
“太好了!清洁流程优化成功了!”团队成员们欢呼雀跃。小王看着自己设计的可拆卸模块原型,心中充满了成就感。这次用3D打印制作原型快速验证设计可行性,让他的原型开发能力得到了显着提升。他深刻体会到,在产品研发过程中,快速迭代验证能有效提高设计效率,避免走弯路。
李萌萌则感慨道:“之前做用户调研时,我更多是收集数据,这次制作清洁短视频,让我学会了从用户的角度思考内容创作。用户需要的是简单、直观、实用的指导,而不是复杂的理论说明。以后做市场推广内容时,我会更注重贴合用户的实际需求。”
林默看着两位老板满意的笑容,说道:“邀请用户参与测试,能让我们更精准地把握他们的痛点,优化后的方案也更贴合实际使用场景。这次的经历让我意识到,用户调研不能只停留在数据收集阶段,还要深入到用户的生产过程中,了解他们的真实操作体验。只有这样,我们的产品才能真正满足用户需求。”他的用户调研意识进一步增强,不再局限于实验室中的数据,而是更注重实际应用中的用户反馈。
测试接近尾声时,张师傅突然提出了一个新的想法:“要是设备能自动提示清洁时间就更好了!我们有时候忙起来会忘了清洁,等发现精度下降时已经耽误生产了。如果设备能根据使用次数或者运行时间,自动弹出清洁提醒,那就更贴心了。”
陈曦立刻拿出笔记本,将这个需求记录下来:“这个建议非常好!属于设备智能化升级的重要方向。我们可以在系统中加入‘清洁提醒功能’,预设触发条件,比如每运行8小时或者检测500组样本后,设备触摸屏自动弹出清洁提醒窗口,提示用户及时清洁镜头和传感器。这样既能避免用户因忘记清洁影响生产,又能延长设备的使用寿命。”
小王补充道:“我们可以在程序中预留接口,后续通过固件升级的方式,为已售出的设备添加这个功能,不用用户更换硬件,降低用户的升级成本。”
林默点点头:“这个需求很有价值,一定要纳入后续的优化计划中。陈曦,你负责牵头这个功能的研发;小王,你配合做好程序接口的预留工作。我们要持续倾听用户的声音,不断优化产品,让‘糕小默2.0’越来越完善。”
深夜的车间里,团队成员们围绕着“清洁提醒功能”的研发细节,展开了热烈的讨论。他们不仅解决了当前的清洁流程繁琐问题,还为设备的智能化升级找到了新的方向。从精度优化、环境适应、稳定性保障、耐用性提升,到现在的易用性优化,“糕小默2.0”在用户反馈的推动下,不断迭代完善。
当第一缕晨光再次照亮车间时,团队成员们已经完成了清洁流程优化的所有工作。小王将可拆卸结构设计固化到设备生产图纸中,李萌萌将清洁短视频和工具包纳入产品标准配置,苏晚则整理了用户测试反馈,形成了详细的优化报告,为后续的产品迭代提供了数据支持。
林默看着眼前的优化成果,心中充满了自豪:“从研发初期的技术瓶颈,到量产前的各种问题,再到现在根据用户反馈进行的易用性优化,我们团队始终以用户需求为核心,不断打磨产品。‘糕小默2.0’不仅具备了优秀的性能,更拥有了贴近用户的易用性,这是它能在市场上立足的关键。”
他看着团队成员们疲惫却充满希望的脸庞,语气坚定地说道:“清洁流程优化已经完成,设备的市场竞争力又提升了一大步!接下来,我们要加快量产进度,同时加大市场推广力度,让更多糕点作坊了解和使用‘糕小默2.0’。陈曦和小王要同步推进‘清洁提醒功能’的研发,争取尽快通过固件升级的方式推送给用户。相信在我们的共同努力下,‘糕小默2.0’一定能成为非遗手艺现代化传承的得力助手,走进更多人的生活!”
团队成员们相视一笑,眼中充满了对未来的期待。他们知道,产品的优化之路永无止境,用户的每一个反馈都是推动产品进步的动力。而陈曦记录的“清洁提醒功能”需求,也将为“糕小默2.0”的智能化升级埋下重要伏笔,让这款设备在市场竞争中持续保持优势。