会议结束后,团队成员立刻分头行动,一场与时间赛跑的问题解决战正式打响。陈曦带着技术团队第一时间赶回李记糕团,开始收集芝麻糕面团样本。李老板得知后,全力配合,特意安排了两名经验丰富的店员,按照不同的芝麻添加量(15%、20%、25%三个梯度)、不同的发酵时间(1小时、1.5小时、2小时三个阶段),制作了50组面团样本。陈曦亲自操作高清相机,在不同的光线条件下,对每组样本进行多角度拍摄,详细记录下芝麻颗粒在面团中的分布状态、形态特征和颜色差异,确保样本数据的全面性和准确性。拍摄完成后,技术团队马不停蹄地赶回公司,将50组图片导入视觉识别模型的训练系统,提取芝麻颗粒的核心特征,建立专属的芝麻颗粒特征库,与原有的气孔特征库进行区分训练。整个过程中,技术团队分工明确,有人负责特征提取,有人负责算法优化,有人负责模型测试,实验室里灯火通明,每个人都在争分夺秒地工作。
与此同时,小王也没有丝毫懈怠。他当晚就联系了专业的电工师傅,确认了变压器的型号和材料供应情况,第二天一早便带着5kW的变压器和施工工具,赶往王记点心。王老板看到小王带着变压器准时赶到,又得知林记承担了一半的成本,十分感动,紧紧握住小王的手说道:“小王师傅,真是太感谢你们了!本来是我的疏忽导致的问题,却让你们承担了一部分成本,你们林记的服务真是太周到了,以后我肯定全力配合你们的工作,还会介绍更多同行朋友跟你们合作。”电工师傅立刻开始进行电路改造,小王在一旁全程监督,手里始终攥着万用表,每完成一个接线步骤,就逐点检测电路电压和线路连接情况,确保每一个接线处都牢固可靠,避免出现电压不稳或线路短路的情况。从线路铺设、变压器安装到通电测试,整个施工过程紧张而有序,经过24小时的连续奋战,变压器安装完成,电路测试显示电压稳定在380V,波动范围控制在±3%以内,完全符合设备的运行需求。
第二天一早,陈曦团队的视觉识别模型优化工作也顺利完成。他们将优化后的模型导入设备,然后带着设备和李记提供的芝麻糕原料,前往公司工厂进行预调试验证。李老板特意放下门店的生意,赶到工厂想亲眼看看调试效果,毕竟这关系到他中秋旺季的生产计划。在工厂的测试车间里,技术人员将芝麻糕面团放入设备,视觉识别系统启动后,屏幕上清晰地显示出芝麻颗粒和气孔的区分标识——芝麻颗粒被标注为绿色,气孔被标注为蓝色,两者界限分明,误判率从之前的15%大幅降至2%。“太好了!”陈曦松了一口气,脸上露出了欣慰的笑容。紧接着,他安排技术人员进行连续生产测试,设定设备连续制作100份芝麻糕,每份都按照李记的标准配方生产。测试过程中,设备运行平稳,没有出现任何故障,生产完成后,技术人员和李老板一起,对100份芝麻糕进行了人工品尝和形态检测,最终合格率达到98%,完全满足生产需求。
李老板拿起一份刚生产出来的芝麻糕,仔细看了看形态——表面平整光滑,芝麻颗粒均匀分布,没有出现变形或芝麻脱落的情况;他又咬了一口,口感软糯香甜,芝麻的香气在口中弥漫开来,和他手工制作的一模一样。李老板脸上露出了满意的笑容,对着陈曦竖起了大拇指:“味道和我手工做的一模一样,形态也很规整!没想到机器能这么精准地区分芝麻和气孔,比人工还靠谱。之前我还担心设备适配不了我的芝麻糕工艺,现在完全放心了,有了这台设备,今年中秋旺季再也不用愁产量了!”陈曦笑着说道:“李老板,这是我们应该做的。后续我们会安排专人跟进,根据你的生产数据,继续优化模型参数,确保设备始终保持最佳运行状态。如果生产过程中遇到任何问题,随时联系我们,我们会第一时间上门解决。”
预调试验证合格后,技术团队立刻将优化后的设备运往李记糕团,进行最终的安装调试。陈曦亲自操作设备,耐心地指导李老板和店员如何调整不同芝麻添加量对应的参数,如何设置生产数量和生产速度,如何进行设备的日常清洁和简单维护,以及如何处理生产过程中可能出现的小问题。李老板和店员认真学习,一边听一边记笔记,遇到不懂的地方就及时提问,陈曦都一一耐心解答。经过2个多小时的培训,李老板和店员已经基本掌握了设备的操作方法。当第一份芝麻糕从设备中生产出来时,门店后厨里响起了阵阵欢呼,周围的老顾客看到后,纷纷围过来询问设备的情况,不少人当场下了订单,李老板的脸上乐开了花。
小王团队也在完成变压器安装和测试后,对王记点心的设备进行了最终的安装调试。设备接通380V电源后,小王没有立刻启动设备,而是先用万用表再次逐点检测设备内部的电压,确认稳定无波动后,才启动设备进行空机运行测试。30分钟的空机运行一切正常,接着,技术人员用王记的传统桂花糕面团进行实料生产。设备运行流畅,从面团进料、发酵、成型到出料,整个过程一气呵成,生产出来的桂花糕色泽金黄,口感细腻、香气浓郁,比手工制作的更加规整。王老板拿起一块桂花糕尝了尝,脸上露出了惊喜的笑容,连连称赞:“太完美了!比我手工做的还精致,口感也一点不差,以后再也不用担心旺季供不上货了。有了这台设备,我还能开发几款新的点心品种,扩大生意规模!”
在李记糕团的调试过程中,苏晚一直留在现场协助协调,她敏锐地发现了一个新的问题。由于芝麻糕面团中油脂含量较高(高达12%),生产完成后,部分面团会粘连在设备的成型模具上,不仅清理起来十分麻烦,需要用刮刀反复刮除,还会影响后续产品的形态,导致部分产品出现缺角、变形的情况。苏晚立刻叫来陈曦,指着设备模具上粘连的面团说道:“陈曦,你看这个问题。芝麻糕面团油脂含量高,粘性大,长期使用下来,不仅清理困难,增加店员的工作量,还可能损坏模具的成型精度。我提议,后续我们可以为设备模具加装一层食品级的不粘涂层,这样既能解决面团粘连的问题,提高生产效率,又能延长模具的使用寿命,降低设备的维护成本。”
陈曦凑过去仔细查看模具上的粘连情况,点了点头说道:“你说得对,这是个很关键的问题,我们之前研发设备时,主要考虑的是通用工艺的适配,没有针对高油脂面团做特殊处理,这是我们的疏忽。加装食品级不粘涂层确实是个好办法,既能解决眼前的粘连问题,也能提升设备的适配性。我们回去后就成立专项小组,研究合适的涂层材料和喷涂工艺,尽快推出模具升级方案。这次试点真是帮我们发现了不少问题,这些优化方向对后续设备的升级迭代非常有价值,能让我们的设备更贴合中小糕团店的实际生产需求。”李老板在一旁听着,连忙说道:“要是能解决粘连问题就更好了,现在清理模具确实很麻烦,你们考虑得太周到了!”
这次设备定制调试的过程,虽然遇到了不少难题,但也让团队成员都得到了显着的成长。陈曦以往主要专注于通用设备的研发,更多的是考虑设备的核心功能和技术创新,很少涉及针对具体客户的定制化调试工作。这次为了解决李记的工艺适配问题,他需要深入了解芝麻糕的生产工艺,快速收集样本、建立特征库、优化视觉识别模型,在短时间内完成技术方案的落地实施,不仅提升了自己的问题解决能力,更实现了从“通用设备研发”到“定制化调试”的思维转变,技术落地能力显着提升。小王则在处理王记的电压问题时,展现出了严谨细致的特质,从联系电工师傅、确认变压器参数,到现场监督施工过程,再到反复检测电压稳定性,每一个环节都做得一丝不苟,确保了设备的安全运行,也体现了他高度的责任心。
苏晚也在这次调试中发挥了重要作用,她不仅协助陈曦和小王协调客户关系,安抚客户情绪,确保客户全力配合问题解决工作,还敏锐地发现了模具粘连的问题,并提出了合理的优化建议,考虑问题更加全面周到,从之前单纯的工艺培训和客户沟通,逐渐成长为能兼顾客户需求、技术优化和服务提升的复合型人才。李萌萌则全程跟进客户的沟通反馈,及时将李老板和王老板的需求、担忧传达给技术团队,同时将团队的解决方案和进展反馈给客户,确保信息传递畅通,问题得到快速解决,客户对接能力和沟通协调能力更加娴熟,成为团队与客户之间重要的桥梁。
两台设备都顺利完成安装调试,李记糕团和王记点心正式开启了设备租赁生产模式。李记糕团凭借设备的高效生产能力,每天的芝麻糕产量从之前的500份提升到1500份,在中秋旺季来临前储备了大量芝麻糕,订单量较之前增长了30%,而且产品的合格率和一致性都得到了显着提升,客户投诉率下降为零。王记点心则通过设备生产的精致传统点心,吸引了更多年轻顾客,外卖订单量较之前提升了40%,王老板还借助设备的精准参数控制,开发了两款新的点心品种,深受市场欢迎。两位老板都对租赁模式和设备适配效果赞不绝口,不仅按时支付租金,还主动向身边的同行推荐林记的租赁服务,为林记租赁模式的后续推广积累了良好的口碑。
一周后,林默特意抽出时间,来到李记糕团和王记点心门店进行回访。在李记糕团,他看到设备有条不紊地运行,店员熟练地操作着设备,门口的顾客排起了长队;在王记点心,外卖骑手不断进出取餐,设备生产出来的点心整齐地摆放在展示柜里,香气四溢。看到这一幕,林默心中充满了成就感。他分别与李老板和王老板进行了深入交流,了解设备的实际运行效果和存在的问题。李老板和王老板都对设备的表现十分满意,也提出了一些细微的优化建议。林默知道,这次设备定制调试的成功,不仅解决了试点客户的实际问题,更为租赁模式的后续推广积累了宝贵的实战经验。从工艺适配到硬件兼容,从问题排查到解决方案落地,团队在实战中不断成长,租赁模式也在不断完善,越来越贴合中小糕团店的实际需求。
苏晚提出的模具加装不粘涂层的建议,也为设备的后续硬件升级埋下了重要伏笔。陈曦团队已经成立了专项研发小组,开始研究相关的食品级不粘涂层材料和喷涂工艺,计划在3个月内完成技术攻关,推出模具升级方案,届时不仅可以为试点客户的设备进行免费升级,还能将这一功能纳入新生产的设备中,提升设备的核心竞争力。此外,这次调试中积累的芝麻颗粒特征库,也已经整合到“糕小默2.0”的视觉识别系统中,为后续有类似工艺需求的客户提供了现成的解决方案,大大缩短了定制化调试的时间,降低了服务成本。
夕阳西下,金色的余晖洒在李记糕团的木质招牌上,设备运转的轻微声响与顾客的欢声笑语交织在一起,构成了一幅温馨而充满生机的画面。林默转身离开门店,心中充满了坚定的信念。租赁模式的试点工作已经取得了阶段性的成功,但他知道,这只是一个开始。中小糕团店的生产需求千差万别,未来团队还会遇到更多的工艺适配、硬件兼容等问题和挑战,但只要始终以客户需求为核心,坚持技术创新和服务优化,不断完善租赁模式和设备功能,就一定能让租赁模式在传统糕团行业中落地生根、开花结果,帮助更多中小店老板摆脱资金、技术的束缚,实现转型升级,让更多的传统老味道得以传承和延续。
回到公司后,林默立刻召集团队成员召开总结会议。会上,他首先肯定了大家在这次设备定制调试中的表现,对每个人的成长和付出都给予了高度评价。接着,他布置了后续的工作任务:陈曦团队负责整理这次调试的技术经验,形成标准化的定制化调试流程和问题解决方案库,为后续服务更多客户提供支撑;苏晚负责跟进试点客户的生产数据收集,每周与客户沟通一次,了解设备的实际运行效果、存在的问题和优化需求,形成周度报告;李萌萌负责梳理客户的反馈意见和同行的潜在需求,为租赁模式的优化和市场推广提供依据;小王团队则继续推进“深色面团识别”“海拔补偿”等新功能的研发,同时加快模具不粘涂层的技术攻关,确保按时完成研发任务。
团队成员都充满了干劲,纷纷表示会全力以赴完成工作任务。陈曦说道:“我们会尽快整理技术经验,形成标准化流程,确保后续客户的定制化调试工作能高效推进。”苏晚也表示:“我会定期与试点客户沟通,及时收集生产数据和反馈意见,为设备优化提供第一手资料。”会议室里,灯光璀璨,映照着每个人充满希望的脸庞。林记的租赁模式之路,正在一步步走向成熟,而他们所坚守的传统工艺传承之路,也因技术的创新和模式的突破,焕发出了新的生机与活力。未来,林记将以试点成功为起点,将租赁模式推广到更多的中小糕团店,用技术赋能传统行业,用服务赢得客户信任,在传承与创新的道路上不断前行。