“糕小默 3.0” 方案设计的顺利通过与中欧合作基金的创新奖励,为研发工作注入了强劲动力。按照三阶段研发计划,团队如期进入样机制作阶段,核心零部件的采购与样机组装工作紧锣密鼓推进。然而,样机制作刚进入调试阶段,三大技术问题便接踵而至,如三道关卡横亘在研发进度面前:变频电机与现有控制系统兼容性极差,运行过程中频繁出现死机现象,严重影响设备稳定性;余热回收系统的热量损失率高达 30%,远超≤15% 的设计目标,能耗优化效果大打折扣;多品类切换时,自动清洗管道存在明显污渍残留,导致后续生产的产品出现串味,直接威胁产品品质。二期工厂的设备采购计划已进入倒计时,若这三大问题无法在 1 个月内解决,不仅研发进度将彻底延误,还会导致二期设备安装调试节点后移,进而影响 6 个月投产的核心目标。一场与时间赛跑的技术攻坚,在研发实验室与生产车间同步拉开帷幕。
核心微冲突聚焦于技术问题解决效率与研发进度的平衡:三大技术问题均直击设备核心性能,任何一项拖延都将引发连锁反应;而 1 个月的解决周期又极度紧张,对团队的技术攻坚能力与协同效率提出了严苛要求。三大核心难题的破解各有难点:其一,兼容性问题涉及电机与控制系统两大核心部件,双方技术参数的匹配需要精准调试,且需联合供应商进行程序开发,沟通与迭代周期难以把控;其二,余热回收系统的热量损失涉及管道保温、热交换器设计等多个环节,需通过多轮测试才能找到最优改进方案;其三,管道清洗残留问题隐蔽性强,不仅要优化清洗工艺,还需通过专业检测验证效果,确保产品无串味风险。“样机是‘糕小默 3.0’落地的关键,这三大问题必须在 1 个月内彻底解决,没有退路。”陈曦在紧急攻坚会议上语气坚定,当即调整团队分工,成立三个专项攻坚小组,分别对接三大技术问题,实行“24 小时轮班制”,确保问题解决工作不间断推进。
针对“变频电机与现有控制系统兼容性差”的问题,第一攻坚小组迅速行动,联合德国高效电机供应商组建临时技术团队,同步开展问题排查与解决方案设计。团队首先通过数据分析定位问题根源:现有控制系统的信号输出频率与变频电机的接收频率不匹配,导致电机运行时出现信号紊乱,进而引发死机。初步测试显示,系统兼容性通过率仅为 60%,远无法满足生产需求。为解决这一问题,团队提出了“开发专用控制接口 + 优化系统程序”的双重解决方案。专用控制接口由电机供应商主导研发,需精准匹配电机与控制系统的信号参数,实现两者的无缝衔接;系统程序优化则由研发团队的电控工程师负责,通过调整程序逻辑,增强系统对电机运行状态的适应性。
技术对接与研发工作同步推进,德国供应商派驻的技术代表与研发团队实行“昼夜协同”模式,白天共同开展接口设计与程序调试,晚上通过视频会议同步进度、解决问题。经过 12 天的连续攻坚,专用控制接口研发完成并成功安装,系统程序也完成了三轮优化。优化后的兼容性测试结果显示,电机与控制系统的运行稳定性大幅提升,连续 24 小时运行无一次死机现象,兼容性测试通过率从 60% 提升至 100%,彻底解决了兼容性问题。电机供应商技术代表感慨道:“林记研发团队的攻坚效率令人惊叹,这种跨企业、跨时区的协同模式,为技术问题的快速解决提供了有力保障。”
第二攻坚小组针对“余热回收系统热量损失率过高”的问题,开展了多轮测试与优化。团队首先通过红外测温仪对余热回收管道的各个部位进行全面检测,发现热量损失主要集中在管道连接处与管道外壁:管道连接处密封不严,存在热泄漏;管道外壁未做保温处理,热量通过辐射与对流大量散失。基于这一发现,团队制定了“管道保温升级 + 热交换器角度调整”的改进方案。管道保温方面,选用导热系数≤0.03W/(·K) 的耐高温保温棉,在余热管道外增加厚度 50 的保温层,并对管道连接处进行密封加固,减少热泄漏;热交换器角度调整方面,通过模拟计算与实际测试,将热交换器的倾斜角度从 30° 调整至 45°,提升余热与加热介质的接触效率,减少热量损耗。
改进方案实施后,团队进行了连续 72 小时的热量损失率测试。测试结果显示,余热回收系统的热量损失率从 30% 降至 12%,低于 15% 的设计目标,能耗优化效果显着提升。经测算,改进后的余热回收系统可使单盒产品能耗再降低 0.01kWh,为最终实现 0.64kWh 的能耗目标提供了充足保障。“热量损失率的精准控制,不仅能提升设备的节能性,还能降低后续的运营成本,这一优化对二期工厂的成本控制至关重要。”第二攻坚小组组长、机械工程师王磊总结道。
第三攻坚小组面临的“管道清洗残留导致串味”问题,直接关系到产品品质,解决难度最大。团队首先通过专业检测设备对清洗后的管道进行残留检测,发现残留污渍主要为油脂与淀粉混合物,集中在管道弯道与接口处;同时,苏晚的品质管控团队通过“专业品鉴 + 实验室成分分析”的方式,验证了串味问题的严重程度——清洗后的管道生产的第二批产品,仍能检测到前一品类的微量成分,不符合食品生产的品质标准。为解决这一问题,团队对清洗工艺进行全面升级,将原来的“高压喷淋”单一方式,优化为“高压喷淋(压力 0.8MPa)+ 食品级清洗剂循环”的组合方式:高压喷淋负责冲击管道内壁的顽固污渍,食品级清洗剂循环则用于溶解残留的油脂与淀粉,最后再通过清水冲洗与热风干燥,确保管道内无任何残留。
清洗工艺升级后,清洗时间从原来的 5 分钟延长至 8 分钟,团队再次通过“检测 + 品鉴”的方式验证效果。检测结果显示,管道污渍残留率从 5% 降至 0.5%,远低于 1% 的品质标准;苏晚带领品鉴团队进行盲测,连续切换 5 个不同品类的产品,均未出现串味现象,清洗效果完全符合要求。苏晚在测试总结中说道:“食品生产的品质底线不容突破,管道清洗工艺的优化,不仅解决了当前的串味问题,也为后续多品类规模化生产的品质管控提供了保障。”此次跨部门协作,进一步增强了苏晚团队的技术协作能力,为后续的品质管控工作积累了宝贵经验。
三大技术问题逐一破解,样机制作工作顺利完成,进入全面性能测试阶段。团队制定了严苛的测试标准:连续 72 小时满负荷运转,模拟二期工厂的实际生产场景,重点测试单盒能耗、小时产能、多品类切换时间三大核心指标;同时,测试设备的稳定性、操作便捷性等辅助指标,确保样机完全满足二期生产需求。陈曦带领研发团队与生产团队,实行“72 小时驻厂测试”模式,实时记录设备运行数据,及时处理测试中出现的小问题。测试期间,团队成员分为三班,每 8 小时轮换一次,陈曦则全程坚守现场,统筹协调测试工作,每天仅休息 3-4 小时。
连续 72 小时的满负荷测试结束后,团队对测试数据进行了全面整理与分析。核心指标测试结果远超预期:单盒产品能耗为 0.63kWh,低于 0.64kWh 的设计目标,能耗降幅达 21.25%,超额完成 20% 的能耗优化目标;单台设备小时产能达到 265 盒,高于 260 盒的设计目标,产能提升幅度达 32.5%,为二期工厂 30 万盒 / 月的产能目标提供了充足保障;多品类切换时间平均为 14 分钟,低于 15 分钟的设计目标,切换效率提升显着。辅助指标测试结果显示,设备连续运行 72 小时无任何故障,稳定性良好;操作界面简洁直观,德方与中方员工经过简单培训即可熟练操作;设备的噪音、振动等指标均符合德国工业标准要求。
此次性能测试攻坚,陈曦实现了从“研发管理者”到“技术带头人”的重要成长。以往他更多聚焦于方案设计与团队统筹,而此次攻坚中,他不仅要制定攻坚策略,还要深入一线解决具体技术问题,带领团队突破瓶颈。在 72 小时驻厂测试期间,他亲自操作设备、记录数据,凭借丰富的技术经验,及时解决了测试中出现的“烘烤温度波动”“输送皮带跑偏”等小问题;同时,他注重团队士气的鼓舞,通过合理安排轮班、提供充足的后勤保障,让团队成员始终保持高昂的斗志。研发团队成员李工说道:“陈组长的坚守与带领,给了我们极大的信心,也让我们学到了很多解决实际问题的思路与方法。”
样机性能测试达标后,中欧合作基金组织了专业的技术验收团队,对“糕小默 3.0” 样机进行全面验收。验收团队通过现场核查、性能复测、技术文档审核等多种方式,对样机的技术创新性、性能稳定性、经济性等进行了综合评估。验收结果显示,“糕小默 3.0” 样机的各项指标均达到或超过设计要求,技术方案成熟可行,具备批量生产条件。验收团队负责人评价道:“‘糕小默 3.0’ 智能设备在能耗优化、效率提升等方面展现出显着优势,符合欧洲制造业的绿色化、智能化发展趋势,为中小企业的技术升级提供了优秀范例。”
技术验收的顺利通过,为二期工厂的设备采购奠定了坚实基础。林记与德国、中国两家核心设备供应商正式签订设备采购协议,确定二期工厂采购 20 台“糕小默 3.0” 智能设备,总采购金额 400 万欧元,设备将在 2 个月内完成生产与交付,确保与二期工厂的建设进度精准衔接。签约仪式上,林默表示:“‘糕小默 3.0’ 样机的成功研发与验收,是林记技术创新的重要里程碑,将为二期工厂的高效运营提供核心支撑。我们将与供应商密切配合,确保设备按时交付、顺利安装调试。”
签约仪式后,设备供应商提出了一项重要的技术升级建议,为后续智能工厂的数字化升级埋下伏笔。供应商技术总监表示:“基于‘糕小默 3.0’ 的现有技术基础,我们可开发专属的物联网模块,实现设备的‘远程运维 + 数据监控’功能。通过物联网模块,可实时采集设备的运行数据,传输至中央控制系统,便于管理层实时掌握生产状态;同时,技术人员可通过远程终端对设备进行故障诊断与参数调整,降低海外工厂的运维成本与响应时间。”林默当即表示认可,安排陈曦团队与供应商对接,将物联网模块的研发纳入设备升级规划,计划在首批 20 台设备交付后,逐步完成模块的安装与调试。
各团队随即进入设备采购与二期工厂适配筹备阶段:采购团队跟进设备生产进度,定期与供应商沟通,确保核心零部件的生产质量与交付时间;建设团队根据“糕小默 3.0” 设备的最终参数,优化二期工厂的生产车间布局,精准预留设备安装空间、电源接口与管道接口;生产团队制定设备安装调试后的人员培训计划,组织中方与德方员工开展提前学习,确保设备投产后能快速上手操作;苏晚的品质管控团队则结合“糕小默 3.0” 的生产工艺特点,优化品质检测流程,制定了针对性的品质管控标准。
家乐福采购代表皮埃尔先生专程到访,参观了“糕小默 3.0” 样机的演示生产过程。看到设备高效、稳定的运行状态,皮埃尔先生深表认可:“‘糕小默 3.0’ 的性能远超我们的预期,这让我们对二期工厂的产能与品质更有信心。家乐福决定将首批订单量从 8 万盒提升至 10 万盒,覆盖欧洲 15 个核心城市的门店。”双方还就设备投产后的订单交付细节进行了深入沟通,约定在设备安装调试完成后 2 周内,启动首批订单的生产与交付工作。
德方技术团队也对“糕小默 3.0” 的性能给予高度评价,主动提出协助林记申请“德国工业 4.0 技术认证”。德方技术顾问表示:“‘糕小默 3.0’ 智能设备具备的模块化设计、智能控制、能耗优化等特点,完全符合德国工业 4.0 的认证标准。认证通过后,林记可享受德国政府的技术创新补贴,同时提升品牌在欧洲市场的认可度。”张经理随即跟进相关认证的申请工作,整理技术资料、对接认证机构,为后续的品牌升级与政策红利获取做好准备。
深夜的研发实验室,陈曦正在带领团队整理“糕小默 3.0” 的技术文档,为设备的批量生产与后续升级提供详细的技术支撑;苏晚在优化品质管控标准,细化设备生产过程中的品质检测节点;张经理在翻译德国工业 4.0 技术认证的申请材料,确保德语表述精准无误。国内的团队也同步行动,市场团队在筹备“糕小默 3.0” 设备投产的品牌宣传活动,财务团队在跟进设备采购资金的拨付进度,确保采购工作顺利推进。
“糕小默 3.0” 样机制作的顺利完成与性能测试的全面达标,为二期工厂的高效运营筑牢了核心技术根基。三大技术问题的成功破解,展现了研发团队的强大攻坚能力;陈曦从“研发管理者”到“技术带头人”的成长,进一步强化了团队的核心凝聚力;设备采购协议的签订与家乐福订单量的提升,为二期工厂的投产与市场拓展注入了强劲动力。而物联网模块的研发规划,更让林记智能工厂的数字化升级之路清晰可见。随着设备生产的启动与二期工厂建设的推进,林记的全球化战略正凭借扎实的技术创新与高效的执行能力,稳步迈向新的高峰。