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第337章 设备自动化改造与产能提升(1 / 1)

产能优先级调整方案的顺利落地,让林记工厂摆脱了超负荷运转的困境,设备故障率回落至2%,品质稳定性也显着提升。但林默团队丝毫不敢松懈,张经理传来的最新海外市场调研数据显示,德国柏林超市计划在下月将低糖版桂花糕订单占比提升至30%,月订单总量预计增加500盒;意大利罗马、米兰超市也表示,若果味试销装市场反馈良好,将追加1000盒的月订单。按照这一趋势,下月海外月订单总量可能突破6500盒,现有产能虽能勉强覆盖,但已无任何缓冲空间,产能风险再次凸显。

更关键的是,工厂当前的产能上限受限于核心生产环节的效率瓶颈。林默组织生产、技术团队开展“生产流程时间分析”,对桂花糕生产的“原料筛选、桂花处理、揉面醒面、包馅成型、蒸制冷却、包装质检”六大环节进行全程计时,制作《生产流程时间分析表》。数据显示,原料筛选、桂花处理等环节已实现半自动化,耗时相对稳定;包馅成型、蒸制冷却环节通过设备优化,效率也已达最优;唯有揉面醒面环节仍依赖人工操作,平均每盒需耗时3分钟,日均产能仅150盒,而后续的机器成型环节每盒仅需1分钟,日均产能可达300盒,人工揉面的效率仅为机器成型的三分之一,成为制约整体产能提升的核心瓶颈。

“人工揉面不仅效率低,还存在品质不稳定的问题。”苏晚拿着近一个月的品质检测数据补充道,“不同员工的揉面力度、手法存在差异,导致部分批次的糕团硬度值波动较大,虽然都在标准范围内,但长期来看不利于品牌口碑的稳定。要突破产能上限、保障品质一致性,必须对揉面环节进行自动化改造。”陈曦也表示认同:“目前市场上有成熟的自动揉面设备,关键是要找到能适配林记传统工艺的型号,确保自动化生产后,桂花糕的口感、香气与手工揉面保持一致。”

林默当即拍板,启动设备自动化改造项目,明确核心目标:通过引入自动揉面设备、优化现有成型设备参数,将工厂日均产能从300盒提升至420盒以上,预留足够的产能空间应对海外订单增长。项目由陈曦牵头,负责设备选型、参数适配与技术调试;老徐负责协调生产车间布局调整、员工培训;苏晚负责跟进改造后的品质检测,确保工艺口感不变。

自动揉面机的选型是改造项目的第一步。陈曦带领技术团队查阅了国内外20多家设备厂家的产品资料,对比不同型号设备的揉面力度、转速调节范围、产能、故障率等核心参数,最终筛选出3款符合基础要求的自动揉面机。为了确保设备适配林记工艺,陈曦团队将林记手工揉面的核心参数进行量化:手工揉面力度约50N,揉面转速约30转/分钟,面团醒面时间25分钟,每批揉面量5kg。他们带着这些参数与3家厂家进行技术对接,最终选定了一款可精准调节揉面力度和转速、支持批量揉面的自动揉面机,单台设备日均产能可达180盒,2台设备即可实现日均360盒的揉面产能,较原有人工揉面效率提升50%。

设备采购合同签订后,陈曦团队立即投入到工艺参数适配的准备工作中。他们深知,自动揉面机不能简单照搬手工参数,必须通过反复测试调整,才能确保揉出的面团口感与手工一致。设备到货后,陈曦带领技术团队和工厂老师傅,在生产车间搭建了临时调试平台,开展了为期3天的参数测试。他们先后调整揉面力度(从45N到55N)、转速(从25转/分钟到35转/分钟)、揉面时间(从8分钟到12分钟)等关键参数,每调整一次就制作一批样品,由苏晚团队进行硬度值、香气保留率、口感评分等指标检测。

测试过程中,团队遇到了一个棘手的问题:当揉面力度设定为50N、转速30转/分钟时,面团的硬度值达到28N,略高于手工揉面的26N,香气保留率也下降了2%。陈曦没有气馁,他仔细观察自动揉面机的揉面轨迹,发现机器揉面是顺时针单向旋转,而手工揉面是“顺时针+逆时针”交替进行,这可能是导致口感差异的核心原因。他立即联系设备厂家,对设备进行改装,增加了逆时针揉面功能。改装后的设备再次测试,当揉面力度50N、转速30转/分钟、顺时针与逆时针揉面时间各5分钟时,面团的硬度值稳定在26N,香气保留率达90%,与手工揉面的指标完全一致。经过20次反复测试,团队最终确定了最优参数组合,成功完成了自动揉面机的工艺参数适配。从最初的设备维护者,到如今能独立完成设备选型、改装、参数适配的工艺适配工程师,陈曦实现了职业生涯的重要成长。

在引入自动揉面机的同时,陈曦团队还对工厂现有的3台“糕小默2.0”成型设备进行了软件升级与参数优化。他们通过数据分析发现,现有设备的面团成型压力设定为40N,存在部分糕团成型后纹路不清晰的问题;烘烤温度设定为180℃,导致糕团的香气散发不够充分。陈曦团队结合自动揉面机产出的面团特性,将成型压力从40N调整至45N,确保糕团成型后纹路清晰、立体感强;将烘烤温度从180℃调至185℃,同时将烘烤时间缩短2分钟,避免糕团水分流失过多。参数优化后,单台“糕小默2.0”设备的日产从50盒提升至60盒,3台设备每月可新增产能900盒。

设备改造过程中,工厂部分员工产生了顾虑:“自动揉面机取代了人工,我们会不会被裁员?”甚至有几位老员工拒绝配合设备调试。林默得知情况后,立即组织全体员工召开动员大会,现场演示自动揉面机的操作流程,耐心解释改造方案:“引入自动揉面机不是为了取代人工,而是为了解放大家的双手。机器负责基础的揉面工作,大家可以专注于包馅、品质把控等更核心的环节,这不仅能提升产能,还能减少大家的工作强度。”他还宣布,将组织全员开展设备操作培训,考核合格者将获得岗位津贴;对于年龄较大、学习能力较弱的员工,将调整至品质检测、原料筛选等岗位,确保无一人被裁员。

动员大会后,团队组织了为期5天的设备操作培训,由陈曦团队和设备厂家技术人员授课,内容包括自动揉面机的操作流程、参数调节、日常维护、故障排除等。老员工王师傅一开始抵触情绪很强,认为“机器揉面没有灵魂”,但在亲手操作设备、品尝到与手工口感一致的桂花糕后,他彻底改变了看法:“这机器真不错,揉面又快又均匀,比我们手工省力多了。”员工的顾虑消除后,参与设备改造和生产的积极性大幅提升,为后续产能提升奠定了基础。

设备自动化改造全部完成后,工厂迎来了首次全流程试生产。当天,2台自动揉面机平稳运转,按照最优参数高效产出面团;3台优化后的“糕小默2.0”成型设备快速完成包馅、成型、烘烤工序;员工们专注于原料筛选、品质检测、包装等环节,生产流程井然有序。下班前,老徐统计出当天的生产数据:日均产能达到420盒,较改造前的300盒提升了40%;苏晚团队对当天生产的10批次产品进行检测,结果显示,糕团硬度值波动范围缩小至25-27N,较改造前的25-28N稳定性显着提升;香气保留率达91%,较改造前提升1%;产品合格率从98%提升至99.5%。

林默团队对改造后的产能进行了详细测算:改造后工厂日均产能420盒,月产能可达盒;国内核心订单月需求2500盒,扣除后可供应海外订单盒,完全覆盖当前5000盒的海外订单需求,即使下月海外订单增长至6500盒,仍有3600盒的产能缓冲空间,彻底解决了产能不足的风险。“设备自动化改造不仅突破了产能瓶颈,还提升了品质稳定性,这为我们后续拓展欧洲更多市场奠定了基础。”林默看着试生产数据,欣慰地说道。

值得一提的是,陈曦在设备调试过程中发现了一个重要的技术突破口:自动揉面机可通过软件升级,调整揉面力度、转速等参数,适配不同筋度的面粉。“目前我们使用的是安徽糯米粉,若未来在欧洲设立海外仓,可直接采购当地面粉,通过软件升级适配面粉筋度,生产符合当地口感的桂花糕,不仅能降低运输成本,还能提升产品的本地化适配度。”陈曦在团队会议上分享了这一发现,为后续海外仓布局和本地化生产埋下了重要的技术伏笔。

设备改造成功后,团队立即启动了下月订单的生产计划。德国柏林超市的500盒低糖版订单、意大利罗马和米兰超市的1000盒果味试销装订单,都已纳入生产排期。李萌萌优化了海外订单的交付流程,与FedEx确认了新增订单的运输方案,确保货物按时交付;苏晚团队则加快了国内限定款的研发进度,计划在下月核心老顾客试销中推出“芝麻核桃桂花糕”和“玫瑰豆沙桂花糕”;张经理继续深化海外市场调研,与德国、意大利的华人超市联盟沟通,探讨扩大合作规模的可能性。

然而,新的挑战也在悄然酝酿。自动揉面机的长期稳定性能否保障?批量生产过程中,如何确保不同批次产品的品质一致性?若海外订单继续大幅增长至盒/月,现有设备能否应对?林默团队深知,设备自动化改造只是产能提升的第一步,未来还需要持续优化生产流程、提升技术水平,才能支撑林记海外业务的规模化拓展。

深夜的生产车间里,改造后的生产线正在平稳运转,自动揉面机发出均匀的轰鸣声,员工们按照新的生产流程有序操作。林默站在车间门口,看着眼前的景象,心中充满了坚定。从首单1000盒到如今具备月产盒的产能,林记的海外拓展之路,每一步都走得扎实而坚定。未来,他将带领团队继续以技术创新为驱动,以品质为核心,拓展更广阔的海外市场,让林记的非遗桂花糕成为一张闪亮的中国文化名片。

陈曦团队已经开始研究自动揉面机的软件升级方案,为后续适配海外本地面粉做准备;苏晚团队的国内限定款研发进入了最终测试阶段,即将在核心老顾客中试销;李萌萌则在梳理海外订单的历史数据,预测未来订单增长趋势,为产能规划提供数据支撑。林记的非遗出海之旅,在设备自动化改造的助力下,正迈向新的发展阶段。