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第367章 低糖桂花糕量产与多品类切换(1 / 1)

法意市场的顺利拓展让林记非遗糕点的欧洲影响力稳步提升,首月5000盒产品的成功配送不仅验证了物流优化方案的可行性,更收集到了大量当地消费者的反馈。其中,“健康低糖”的需求被多次提及——法意消费者对食品糖分摄入关注度极高,超过60%的受访者表示愿意为低糖食品支付一定溢价。基于这一市场需求,苏晚团队此前启动的低糖桂花糕研发项目已完成试产,产品以低聚糖替代传统蔗糖,甜度适中且保留了桂花的天然香气,试产阶段的小批量投放获得了90%以上的满意度。趁热打铁,团队决定将低糖桂花糕纳入常规生产,月产目标设定为5万盒,与普通桂花糕、蟹壳黄形成三大核心品类,全面覆盖欧洲市场的多元化需求。

核心微冲突在量产筹备阶段迅速凸显:多品类生产的切换环节成为产能提升的“拦路虎”。一方面,低糖桂花糕与普通款、蟹壳黄的配料参数差异极大——低糖款需精准添加8%的低聚糖,普通款无此成分,蟹壳黄则需添加20%的黑麦粉,不同品类的面粉筋度适配要求、揉面时间也各不相同,手动调整参数不仅耗时,还易出现误差;另一方面,品类切换前必须彻底清洗配料管道,避免不同品类的原料残留导致串味,原有清洗流程需1小时才能完成,加上参数调整时间,单次品类切换总耗时长达2小时。按原生产计划,单日需进行3次品类切换,仅切换时间就占用6小时,直接导致有效生产时间缩短,难以平衡三大品类的产能,甚至可能影响对家乐福法意门店的足额供货。“多品类切换的效率直接决定产能爬坡的上限,必须在量产前解决这个问题。”陈曦在跨文化技术团队会议上强调,手中的切换流程测试数据让在场的中德骨干都意识到了紧迫性。林默随即下达指令:“由陈曦牵头技术团队负责设备升级,苏晚团队配合优化配方参数,托马斯统筹生产排程,务必将单次切换时间压缩至30分钟以内,保障量产顺利推进。”

智能配料系统的升级成为破解难题的核心抓手。陈曦团队联合设备厂商,制定了“配方模块嵌入+清洗功能升级”的双轮优化方案。针对配料参数差异大的问题,技术团队在原有智能配料系统中新增了“低糖桂花糕专属配方模块”,将苏晚团队确定的核心参数——低聚糖添加量8%、面粉筋度适配9%、揉面力度55N、揉面时间11分钟等全部预设入系统。技术人员通过多次调试,实现了配方模块的无缝嵌入,切换品类时,操作工只需在系统界面的触控屏上点击选择“低糖模式”,系统便会自动加载所有参数,同步调整配料泵的输送速度、揉面机组的运行参数,无需手动逐项调整,将参数调整时间从原来的1小时缩短至5分钟以内。“智能配方模块就像给设备装了‘记忆大脑’,能精准记住每款产品的‘生产密码’,既高效又能避免人为误差。”陈曦介绍道,为确保参数的精准性,团队还进行了20次模拟切换测试,低糖款低聚糖含量的误差均控制在0.5%以内,完全符合品质要求。

配料管道的快速清洗功能升级同样关键。陈曦团队经过调研对比,决定在配料管道的末端加装“高压喷淋装置”,同时优化清洗流程:切换前先通过压缩空气吹扫管道内残留的原料粉末,再注入80℃的热水搭配食品级中性清洗剂,通过高压喷淋头形成360°旋转水流,全面冲刷管道内壁;最后用清水再次冲洗,确保无清洗剂残留。为验证清洗效果,团队在管道不同位置设置了取样点,清洗后对取样点的原料残留进行检测,结果显示残留量为零,且无串味现象。更重要的是,新的清洗流程将时间从原来的1小时大幅缩短至20分钟,加上参数调整时间,单次品类切换总耗时成功压缩至30分钟以内,达到了预设目标。德方技术负责人马克参与了整个升级过程,对中方团队的技术方案赞不绝口:“高压喷淋+高温清洗的组合既高效又安全,完全符合欧洲食品生产的卫生标准,我们可以将这套方案推荐给其他合作厂商。”

在技术升级的同时,托马斯带领生产团队对生产排程进行了优化,推行“批次集中切换”模式。此前的生产排程较为分散,如上午生产普通桂花糕、中午切换生产蟹壳黄、下午再切换生产低糖款,单日需进行3次切换,切换时间累计达6小时。新的排程方案根据三大品类的产能需求,将同品类生产集中安排,减少切换次数:早班7:00-9:00先进行设备预热和原料准备,9:00-12:00集中生产普通桂花糕;12:00-12:30完成切换(参数加载+管道清洗),12:30-15:30集中生产低糖桂花糕;15:30-16:00进行第二次切换,16:00-23:00集中生产蟹壳黄。调整后,单日切换次数从3次降至2次,切换时间累计仅1小时,有效生产时间增加5小时,按每小时150盒的产能计算,单日可多生产750盒产品,大幅提升了产能潜力。为确保排程方案的可行性,托马斯还组织中德生产团队进行了3天的模拟生产,根据模拟数据微调了各品类的生产时长,最终确定的排程方案既满足了低糖款5万盒/月的量产目标,又保障了普通桂花糕和蟹壳黄的产能供应,实现了多品类产能平衡。

苏晚在此次低糖桂花糕量产项目中实现了重要的角色蜕变,从“产品研发者”成长为“跨市场健康品类规划者”。为让低糖款更贴合欧洲消费者的健康需求和口感偏好,她牵头开展了覆盖法意22家门店的消费者调研,回收有效问卷1200份,数据显示60%的消费者关注糖分摄入,55%的消费者希望低糖食品保留食材本身的风味。基于这一调研结果,苏晚对试产阶段的低糖桂花糕配方进行了优化,将低聚糖添加量从9%进一步降至8%,同时调整了桂花的添加比例,确保在降低甜度的同时,桂花的香气更浓郁。优化后的产品进行了小批量口感测试,参与测试的200名法意消费者中,92%表示“甜度适中、香气纯正”,符合预期。此外,苏晚还制定了《低糖食品品质管控标准》,明确了低聚糖的采购标准、添加精度要求、成品糖分检测方法等,将健康品类的管控体系化,为后续研发其他低糖产品奠定了基础。“苏晚的规划不仅考虑了当前的市场需求,还兼顾了长期的品类布局,让林记的产品更具竞争力。”林默在跨洋会议上肯定道。

中德操作工的协同配合在多品类切换流程的优化中发挥了重要作用。为确保不同班次、不同国籍的员工都能熟练掌握新的切换流程,中方操作工与德方操作工共同参与了切换流程演练,梳理出“参数选择-管道吹扫-高压清洗-清水冲洗-参数验证-试生产”的标准化步骤。针对中德员工的语言差异,团队共同编制了《多品类切换标准化操作手册》,采用中德双语标注,每个步骤都配有清晰的图片和视频教程,明确了操作要点、注意事项和责任人。例如,在管道清洗环节,手册详细标注了“高压喷淋压力需达到0.8MPa”“热水温度需稳定在80℃±2℃”“清洗时间需严格控制在20分钟”等关键参数;在参数验证环节,明确要求切换后需生产3盒试制品,经品控人员检测合格后才能正式量产。通过反复演练,所有操作工都能独立完成切换流程,操作一致性达100%,有效避免了因操作差异导致的切换延误或品质问题。

为全面验证切换优化方案的效果,技术团队和生产团队共同开展了10次全流程切换测试,详细记录每次切换的各环节耗时、切换后首批次产品的品质数据。测试结果显示:单次切换平均时间从原来的2小时压缩至30分钟,其中参数调整5分钟、管道清洗20分钟、参数验证5分钟;切换后首批次产品的品质表现优异,低糖款低聚糖含量误差均≤0.5%,普通款和蟹壳黄无任何串味现象,三大品类的合格率均达到100%。测试数据充分证明,优化方案完全满足量产要求,为低糖桂花糕的顺利量产扫清了障碍。设备厂商也对优化方案给予了高度认可,表示将把“低糖配方模块”和“高压喷淋清洗功能”纳入其智能配料系统的标准配置,服务更多有多品类生产需求的食品企业。

一切准备就绪,低糖桂花糕正式进入量产阶段。按照优化后的生产排程,智能工厂的生产线有序运转:早班集中生产普通桂花糕,流水线高效运转,AGV机器人精准转运原料;中午12点准时启动切换流程,操作工在系统界面轻点“低糖模式”,参数自动加载,高压喷淋装置快速完成管道清洗,30分钟后顺利切换至低糖桂花糕生产;下午4点再次切换,生产线平稳过渡到蟹壳黄生产。首周量产数据显示,三大品类的产能均达到预期,其中低糖桂花糕周产1.25万盒,全月5万盒的目标可顺利完成;产品合格率稳定在99.8%,与普通款、蟹壳黄持平。苏晚团队每周都会收集法意德三国门店的销售数据和消费者反馈,重点关注低糖桂花糕的市场接受度。

量产首月结束,销售数据传来喜讯:低糖桂花糕在法意门店的销量占比达到35%,远超20%的预期目标,其中巴黎、米兰的核心门店销量尤为突出;德国门店的销量占比也达到25%,逐步获得德国消费者的认可。家乐福采购代表皮埃尔先生再次与林默沟通,兴奋地表示:“低糖桂花糕的市场反响非常好,很多门店都出现了缺货情况。我们计划下月将低糖款的订单量提升至8万盒,同时希望能将低糖款推广到西班牙、葡萄牙的门店。”这一消息让团队备受鼓舞,也坚定了推进健康品类布局的决心。托马斯在生产总结会上表示:“优化后的切换流程和生产排程完全能支撑8万盒的低糖款产能,我们只需微调班次时长,就能确保按时供货。”

就在低糖桂花糕量产顺利推进的同时,意大利米兰门店传来了新的市场需求反馈:“当地消费者非常喜爱榛子口味,希望林记能推出‘榛子味蟹壳黄’,将中国非遗糕点与意大利本地特色食材结合。”这一反馈立即引起了苏晚的重视,她在跨洋产品研发会议上提出:“产品本地化创新是拓展欧洲市场的关键,榛子是意大利的特色食材,推出榛子味蟹壳黄既能贴合当地消费者的口味偏好,又能打造差异化竞争优势。”林默当场批准启动研发筹备工作,苏晚随即带领团队展开行动:收集意大利榛子的主要品种、产地、采购渠道信息,调研榛子的口感特性和营养成分;同时,开始测试榛子与蟹壳黄面团的适配参数,调整馅料配方,为后续的产品研发和试产做准备。这一伏笔为林记产品的本地化创新指明了方向,也为进一步拓展欧洲市场奠定了基础。

多品类生产体系的顺畅运转,也带动了供应链、物流等环节的协同升级。张经理根据低糖桂花糕的量产需求,优化了原料采购计划,新增了低聚糖的稳定供应商,确保每月8吨低聚糖的采购量能按时到位;同时,调整了法意德三国的配送比例,增加低糖桂花糕在法意门店的配送量,确保货源充足。陈曦团队则进一步优化了设备故障预警系统,新增了低糖生产模式下的设备运行参数监控,确保生产线在多品类切换和高负荷运转下仍能稳定运行。中德跨文化团队的协作也更加深入,技术团队共同优化设备参数,生产团队协同推进排程调整,物流团队同步适配配送需求,形成了高效的跨国协同体系。

深夜的法兰克福智能工厂,生产线已完成当日的生产任务,技术团队正在对低糖生产模式下的设备运行数据进行复盘,进一步优化预警系统参数;苏晚在办公室整理榛子味蟹壳黄的研发筹备资料,对比不同榛子品种的口感数据;托马斯则在调整下月的生产排程,确保能支撑8万盒低糖款的产能需求。与此同时,国内的林默正在审阅张经理提交的原料采购优化方案,对低聚糖的供应商资质和采购成本进行把关,为下月的增量订单做准备。

低糖桂花糕的成功量产和多品类切换难题的解决,标志着林记智能工厂的生产运营能力迈上了新台阶,也彰显了团队对欧洲市场需求的精准把握和快速响应能力。苏晚的跨市场健康品类规划能力、中德团队的协同协作能力得到进一步提升;而榛子味蟹壳黄的研发筹备,也为产品本地化创新开启了新的篇章。随着低糖款订单量的提升和新口味产品的研发推进,林记的非遗糕点将更加贴合欧洲消费者的需求,品牌的欧洲影响力将持续扩大,跨国发展之路越走越宽广。